临沂工程机械股份有限公司 高树光 徐志义 |
1 存在的问题 由于左右翼箱焊后收缩变形较大,使得两动臂液压缸支承座的间距和对称度均难以满足图纸要求,不仅造成装配困难,而且工作过程中会出现动臂上耳座偏磨现象。 2 改进措施 基于以上问题,我们认为,如果先焊好翼箱和骨架并进行消除应力处理,然后再组焊填块与动臂液压缸支承座,应该能够消除翼箱及内架焊后变形的影响。 为此,我们对前机架的焊接工艺由以前一次上胎组焊完成,该为分两次上胎组焊。 3 两次组焊工艺 (1)在组焊胎上先把除填块及动臂液压缸支承座以外各件定位后点固,然后下胎焊接。焊接时,先焊短焊缝及应力较大的焊缝,长焊缝分段退焊,对称焊缝和、一定要交错对称施焊。 (2)焊完后进行消除应力处理。 (3)将焊好的部件重新吊装上胎,以铰接孔定位后装点填块及动臂液压缸支承座,均匀点固定下胎焊接完成。 (4)焊后,填块及动臂液压缸支承座不再进行加工。 前机架两次上胎组焊工艺经一年多试用表明,完全消除了填块开焊和动臂上耳座的偏磨现象。既减轻了工作量和劳动强度,降低了成本及三包维修费用,又促进了产品的销售,为公司带来巨大的经济效益和社会效益。 |